反滲透系統運行中會存在哪些問題?如何解決?
2019-04-16 10:24:52admin 87867
隨著生活水平的提高,對水的要求也越來越高,反滲透系統在水處理行業中占據著主要地位。反滲透系統運行中會存在哪些問題?如何解決?下面由小編帶大家詳細了解一下,并找出這些問題的原因做出處理措施。
隨著生活水平的提高,對水的要求也越來越高,反滲透系統在水處理行業中占據著主要地位。反滲透系統運行中會存在哪些問題?如何解決?下面由小編帶大家詳細了解一下,并找出這些問題的原因做出處理措施。
一、反滲透運行中存在問題
1 .膜元件機械性堵塞
反滲透在投運初期出現部分反滲透壓降增大現象,拆開壓降增大的反滲透進行檢查,發現反滲透膜表面有塊狀脫落漆皮。對反滲透系統整體檢查,確定高壓泵閥門內表面漆皮脫落,隨進水堆積到膜表面,造成反滲透元件堵塞。
2.微生物污染
部分反滲透停運后一段時間,再次運行排水有惡臭氣味。夏季制水任務小,設備停運時間長,微生物污染尤其嚴重。原水中存在細菌、藻類、真菌和病毒等微生物,在設備運行過程中,微生物不斷濃縮和富集,尤其在設備停運期間,微生物繁殖較快。微生物污染嚴重危害膜的性能,產水量下降。初期沖洗排水有臭味,嚴重時可導致反滲透膜元件上長滿青苔。
3. 保安過濾器壓差大
反滲透系統保安過濾器的過濾精度為5μm。正常情況下,保安過濾器的出入口壓差應≤0.10MPa。某年某廠保安過濾器壓差超標現象頻繁出現,同一保安過濾器壓差超標間隔不斷縮短。經檢查發現保安過濾器濾芯反洗和化學清洗效果不明顯,短時間后濾芯再次需要清洗。
二、原因及處理措施
1. 膜元件堵塞
對于投運初期的膜元件堵塞,由于高壓泵閥門內部工藝處理不達標,造成在高壓運行的狀態下(1.75MPa),閥門內表面漆皮不斷脫落,脫落的漆皮碎屑隨水進入反滲透膜表面,阻塞孔隙。造成反滲透膜機械性阻塞,影響制水能力,因此,更換了所有高壓泵閥門,新更換的閥門內表面無漆面,經測試工藝達標。對所有反滲透本體進行檢查,用除鹽水進行徹底清洗,直到無鐵屑為止,沖洗干凈后安裝反滲透元件,重新安裝后除鹽水沖洗半小時后進行試投運。投運后反滲透運行正常。
2.微生物污染
某電廠生產水源達到城市飲用水標準,經超濾處理后作為反滲透進水,水質較好,雖然來水中存在細菌等微生物,但是膜微生物污染產生的原因主要有兩點:夏季設備停運時間長和備用期間沖洗不規范。經調查夏季平均每套反滲透兩次投運間隔為96小時,且備用期間每24小時沖洗20分鐘的規定執行效果不達標。因此在夏季,電廠采取了《夏季反滲透保護方案》,部分反滲透停運進行化學清洗,反滲透進行專業清洗劑酸洗、堿洗和次氯酸鈉殺菌處理后,由亞硫酸氫鈉藥液長期保護,定期檢測保護液pH保持酸性,每月更新保護液。
3. 保安過濾器壓差
一般情況下,對出入口壓差高于0.10MPa的保安過濾器,取出濾芯進行鹽酸清洗,沖洗干凈后重新安裝,再運行。通過多次清洗安裝運行,發現保安過濾器清洗效果差,再次利用率不高。因此更新了壓差標準,當壓力高于0.20MPa后,直接更換濾芯,這樣不僅減少了清洗操作,而且延長了保安過濾器的運行時間,符合保安過濾器的性能特點。
4.除鹽率下降
反滲透投運三年多以來,除鹽率不斷下降是正常現象。雖然在運行過程中通過連續加入亞硫酸氫鈉(NaHSO3),與水中的氧化物(主要為余氯)進行反應,來降低氧化物對膜造成的氧化傷害,但是隨著時間的推移,膜氧化終究會發生,只是氧化速度較緩慢。膜的氧化造成反滲透除鹽率自投運的99%下降至95%。達不到標準除鹽要求(97%)。由于反滲透膜價格高,更換投資大,為使反滲透膜得到充分利用,取出8套反滲透系統中所有膜元件,進行檢查,將氧化最嚴重的240個元件更換,組成兩套反滲透;其余720個元件重新組成六套反滲透,重組的反滲透制水品質有了明顯改善,除鹽率達到97%。通過反滲透元件重組,使老化程度相近的反滲透運行,使每支反滲透元件物盡其用,發揮了最大的制水效果。
以上介紹詳細大家已經明白反滲透系統出現這些問題該如何解決了。當然不能忘了,要定期檢查維護設備,及時找出問題所在,以免影響系統運行。
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